金耀先锋突破束缚不断改善天药股份

自毕业后进入公司10多年的时间,参加集团、公司组织的培训数不胜数,内容各有特色,收获也颇为丰富。特别是在年8月份集团中高层管理人员TWI训练班上,我深刻认识到TWI带来的巨大作用,对基层生产车间提高生产效率、降低生产成本具有很强的指导意义。在开展TWI项目进程中,我也深刻地体会到改善是创新突破,只有不断地否定现状,才能推陈出新,实现新的目标。

突破极限实现改善

车间是公司甾体激素类原料药的生物发酵车间,承担着醋酸泼尼松、泼尼松、甲泼尼龙、地塞米松、倍他米松等重点产品的起始物料生产任务。产品种类繁多,工艺路线复杂,所用物料危险系数极大,单批物料价值从几十万到数百万,被称为公司的“龙头”生产车间。而发酵又是车间生产的第一步,可谓是“龙头的龙头”,因此产品收率的“一点点”提高,都可以“大大”降低下游成品的生产成本。

节杆脱氢产品是公司的老品种、老工艺,收率指标逐年递增,工艺改进的空间越来越小,实现新的突破难上加难。之前我也想研究出提高产品质量技术指标的方法,但是几次失败后,觉得这么多年在工艺改进上也没有太大的进步,也许对于这个产品差不多就是极限了吧。

TWI理念彻底改变了我的想法。作为主管发酵的副主任,与其找出不能完成的理由,倒不如思考工作改进方法。我首先对生产流程及影响因素进行分解梳理,对生产过程中影响产品质量和生产成本的因素逐一分析,寻找工作改善的切入点。然后组织骨干人员对这些影响因素进行论证,最终确定“溶氧”是对发酵过程影响最大的因素。为了获得合理的改善对策,我多次深入到班组,对发酵设备进行现场勘察,不放过每一个细节、每一个可能。功夫不负有心人,经过一段时间的细心观察,我确定了整改方案,将空气分布管由原有管孔型改为多孔分布型,达到提高溶氧效果的目的,提高了产品质量,节约了生产成本。作为主创人员,我参与的《发酵罐空气分布管改进》这一项目取得了较大成效,获得了集团年第一季度TWI成果发表一等奖。

节杆脱氢发酵罐空气分布管进行改进后,多个产品的转化率提高了1%-2%,分离遍数减少了1-2遍,产品收率普遍有所提高。特别是醋酸泼尼松产品收率提高了约0.5个百分点,达到了历史最好水平,每公斤可节约成本10元,每月可节约10万元。同时,多个产品周期也缩短了4-6个小时,每批可节约能源动力费用约元,每月可节约3万元。

发动全员有效推进

班组是公司最基本的一线生产单元,麻雀虽小五脏俱全。如果每一名员工都能去思考本岗位的工作改善,那么整个班组、整个车间甚至整个公司生产效率会发生惊人的变化。理想很丰满,但现实往往很骨感,不要说一线操作者,就是有些班组长对TWI工作改善理念都不愿意主动接受,存在观望的态度。如何将我学到的TWI工作改善理念传输给班组长、工艺员,并由他们再传递给操作人员这是需要我去解决的一个问题。

我来到一线员工身边,倾听大家的顾虑和想法,确定了“以实践出真知”的方法推动TWI工作改善。我建议车间自行开展月度TWI工作评比,鼓励员工在各自岗位上创新创效,月底由TWI工作小组评定并给予奖励。这个办法实施后,当月月底车间就对上报项目进行评定考核,评选出6个项目,颁发了奖励。员工们积极性被彻底调动起来,争先恐后找问题定项目。目前,车间每季度都有近10个项目的申报,形成了良好的TWI工作改善氛围。

持续推广追求更好

推行TWI已经一年多的时间,带给我最大的变化就是破除了现状束缚。以前我认为,工艺上、技术上、设备上已经存在的现实是理所应当、本就如此的,很少去质疑、否定。TWI工作的推进让我打破了这些框框的约束,意识到世上没有什么东西是不能改变的,在以前生产条件下适用的,在新的环境下就未必满足生产需要,要拥有创新精神,勇于突破现状,破除经验主义。只有这样,才能打破桎梏,更加高效推进TWI工作改善。

TWI推广工作的关键是管理人员,只有管理人员认识提高了,身体力行积极推动,才能真正落到实处。对于我们中层而言,要善于发动激励班组长、工艺员寻找TWI理念和实际操作之间的结合点,将TWI工作改善方法融入到生产任务中,合理运用工作分解,从中找出并抓住关键点,引导每一名员工掌握、持续改善的工作方法,逐级推进、推广TWI改善在一线生产中的广泛应用,不断改善创造更大的价值。同时,我惊喜地发现,收获的不仅仅是工作效率的提高、获得了可观经济效益,更重要的是基层骨干员工分析问题、解决问题的能力得到了提升,为公司培养造就了一支知识型、技术型、创新型的员工队伍。

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长按







































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